活性炭滤池设计规范
来源:ky体育官方平台-驾驶系列 发布时间:2023-09-26 22:52:41 访问量 :1 次好文网为大家准备了关于活性炭滤池设计规范的文章,好文网里面收集了五十多篇关于好活性炭滤池设计规范好文,希望有机会能够帮助大家。更多关于活性炭滤池设计规范内容请关注好文网。ctrl+D请收藏!
普通快滤池滤料一般为单层细砂级配滤料或煤、砂双层滤料,冲洗采用单水冲洗,冲洗水由水塔(箱)或水泵供给。普通快滤池结构示意图见图14-7。 普通滤池适用条件
(1)一般适用于大、中型水厂,为避免冲洗不均匀,单池面积不宜超过50m2。 (2)可与平流沉淀池或斜管沉淀池组合使用;
(3)普通快滤池高度包括承托层、滤料层、砂面上水深以及超高,一般总高度在3.2-3.6m。
(1)滤料粒径可根据自身的需求做出调整,粗粒滤料可达1.2-2.0mm,冲洗强度亦应作相应调整,有条件时可改造为气水联合冲洗;
(3)处理含金属离子或荷ξ电位较高粒子的废水,可设活性炭滤层来提高处理效果;
(4)反冲洗水力分级大,砂粒不均匀系数(K80)应尽可能小,以免滤池水头损失增大。 (5)宜采用大阻力配水系统;
(6)滤层表面以上的水深宜采用1.5-2m; (7)普通快滤池设计过滤周期为12-24h;
(9)配水系统干管末端一般装排气管,管径为32一40mm,排气管伸出滤池顶处应加截止阀; (10)DN≥300的阀门及冲洗阀门一般都会采用电动阀或气动阀; (11)每格滤池应设水头损失计及取样管; (12)密封渠道应设检修人孔。
滤池总面积F按公式确定:F=Q/v(T0-t0) 式中F滤池总过滤面积,m2; Q-设计水量,m3/d; v-设计滤速,m/h; T0-滤池每日上班时间,h;
滤池个数一般不少于两个。滤池个数多,单池面积小,配水均匀,冲洗效果好,滤池总面积和格数可参见表14-8采用。
单个滤池面积按式计算:f=F/N 式中:f-单个滤池面积,m2; F-滤池总面积,m2m; N-滤池个数。 ④滤池的形状
(2)单个滤池面积大于50m2时,可考虑设置中央集水渠。 ⑥管(槽)流速
①滤速。它是影响水质和运行管理的一项重要指标,与进水流量和滤池面积有关因此在正常运行中无法调节滤速,设计时首先一定要考虑合理的滤速。在一定的碳层厚度下,滤速越慢接触时间越长,接触时间越长则活性炭的吸附效果越好,出水水质越佳。欧美水厂活性炭滤池的滤速一般为7.5-15m/h。
②碳层厚度。碳层厚度一般以SV值作为衡量标准。SV值表示单位时间内单位体积活性炭的处理水量,SV=Q/Cv,Q为每小时处理水量(m3/h),Cv为活性炭体积(m3),SV值为4-8能保持较好的处理效果。欧美水厂活性炭滤池的碳层厚度一般为1.8-3.6m。
③给水槽距离碳层面的高度。间距过小易造成反冲洗碳粒流失,间距过大则不利于反冲洗废水及时排出,还会消耗反冲洗用水。根据现场实测,气冲洗时由于滤板下面的气垫层以及水体在水中占有了一部分体积,水位要上升45cm左右,新滩投入后使用一段时间后,经数次反冲洗碳层逐渐蓬松,碳层厚度较刚投入时增加15cm左右。在考虑到以后新补充碳层增加碳层高度,设计时应当适当留有余地。
随着水源污染的日益严重,为客服常规处理工艺的不足,满足逐步的提升的饮用水水质标准,对常规处理工艺出水再进行深度净化将成为自来水厂的选择之一。生物活性炭技术能有效去除水中有机物(尤其是可生物降解部分)和嗅味等,来提升饮用水化学和微生物安全性,目前它已作为自来水深度净化的一个重要方法而被水工业界重视[1,2]。该技术要点是:以粒状活性炭为载体富集水中的微生物而形成生物膜,通过生物膜的生物降解和活性炭的吸附去除水中污染物,同时生物膜能通过降解活性炭吸附的部分污染物而再生活性炭,从而大大延长活性炭的使用周期。生物活性炭滤池的工艺参数直接影响其处理效果和成本,并且合适的参数值还和滤池边水水质有一定关联,在大规模应用前进行针对性的研究很有必要。1. 试验研究方法l.1 试验工艺流程及装置
本次试验为中试规模,试验工艺流程为预臭氧化十混凝、沉淀、过滤+臭氧--生物活性炭,试验装置(图1)设于深圳大涌水厂内,包括常规处理、臭氧化和活性炭滤池处理系统。
活性炭滤池横截断面尺寸为500×500mm,高度为4.92m,内部均分两格,采用小阻力配水系统。装填ZJ-15型柱状活性炭(山西新华化工厂产品),该炭碘值和亚甲兰吸附值分别为961和187mg/g,堆积密度460g/L。活性炭在使用之前,先用未加氯的砂滤出水浸泡1周,再用未加氯的砂滤出水反洗清洁,然后装池。生物活性炭滤池采用下向流型式,进水溶解氧含量一般在7.50mg/L左右,能充分保证生物降解对溶解氧的需求。滤池采用两段式气水反冲洗,即首先以空气擦洗、再以未加氯的砂滤出水反冲,反冲洗周期为7天。
臭氧采用Ozonia公司的CFS-1A型臭氧发生器现场制备,以空气为气源、以自来水为冷却介质。预臭氧化的臭氧接触时间和投加量分别为4.5min和1.5mg/L左右,水在塔内流速40m/h左右。主臭氧化的臭氧接触时间和投加量分别采取了液态碱铝和氢氧化钠,投加浓度分别为2.5mg/L和6mg/L左右。
在参考现有文献的基础上,本研究首先采用2.0m和2.5m炭床高度,分别进行空床接触时间10、12min的对比试验。然后选定炭床高度,分别进行空床接触时间7.5、10、12、15、20min的对比试验。1.3 试验方法
试验期间水温较高(26-31℃,平均29℃),生物活性炭滤池采用自然挂膜,生物膜成熟时间约为15天。进行上述各组条件的试验时间均为7天,其中2天为过渡适应期,5天为稳态试验期。试验期间生物活性炭滤池进水水质如表1所示:
注:表1中实测期间色度<5的次数约占1/32. 试验结果与分析2.1 炭床高度
当生物活性炭滤池空床接触时间分别为12min和10min时,2.0m和2.5m炭床高度的BAC池进出水浊度、CODMn的历时变动情况见图2--3,图中5/23——6/2、6/2——6/9分别对应12min和10min的试验结果。
由图2——3:虽然二池出水浊度、CODMn的历时变化有所差异,但平均而言差异并不明显。当空床接触时间为12min时,在2.0m和2.5m池进水浊度、CODMn均值分别同为0.327NTU、1.498mg/L的条件下,二池出水浊度、CODMn均值分别为0.293NTUT 0.309NTU、0.995mg/L和1.01mg/L。当空床接触时间为10min时,在2.0m和2.5m池进水浊度、CODMn均值分别同为0.368NTU、1.596mg/L的条件下,二池出水浊度、CODMn均值分别为0.314和0.314TNU、1.304和1.402mg/L。由此可认为在本试验条件下,如果空床接触时间、进水水质等其它件相同,炭床高度对BAC池出水浊度、CODMn影响较小。虽然图2--3也反映出BAC池出水浊度和CODMn有稍高于进水相应值的情形,但其中的根本原因可能在于进水水质的波动及生物膜脱落及微生物代谢产物,此外低浊度分析也是值得进一步研究的问题。
实验结果(表2)还表明,在空床接触时间等其它试验条件相同时,炭床高度对BAC池出水色度、PH值的影响不大;但对嗅阈值却有一定影响,在空床接触时间同为10min时,炭床高度2.5m池的出水嗅阈值超过深水集团管道直饮水水质标准(Q/ZLS001-1998)3的上限标准,这表明较高的滤速不利于除臭。
综合12min和10min的试验结果,能够准确的看出,在空床接触时间、进水水质等主要试验条件相同的前提下,炭床高度对BAC池的净水效果总体相同;但较大的炭床高度不利于嗅阈值的控制。事实上的BAC池去除污染物主要靠生物吸附降解和物化吸附,而这些过程都需要一定的时间,在进水水质和污染物与生物颗粒接触时间相同时,污染物的降解程度理应相同。当然生物活性炭颗粒的机械截留也有一定作用,较大炭床高度的BAC池的出水水质略差,其原因可能就在于较大滤速不利于机械截留作用的发挥。此外,炭床高度的增大还将会对BAC池的反冲洗提出更高的要求,有基于此,建议生产中BAC池的适宜炭床高度可取2.0m。2.2 空床接触时间
当BAC池的空床接触时间在7.5-2.0min之间变化时,BAC池进出水浊度变动情况如表3所示。观察表3中
的试验数据,显而易见BAC池的出水浊度较为稳定,平均在0.22NTU以下;此均值和BAC池的进水浊度均值(0.25NTU以下)较为接近,也限BAC池能稍微降低水的浊度,但空床接触时间对浊度的去除无显著影响。由此可见,BAC池的订功效不在于除浊。
当BAC池的空床接触时间在7.5--20min之间变化时,BAC池进出水CODMn变动情况不及浊度值稳定(表4)。由表4可见,在空床接触时间相同、进水水质相近的情况下,增大BAC池的空床接触时间,BAC池对CODMn的去除效果随之改善,表现为CODMn平均去除率的提高。在生物膜工艺中,延长空床接触时间意味着延长基质和生物膜的接触时间,有利于基质的生物降解;从生物膜降解机理上来看,接触时间缩短意味着进入BAC池的基质量增加,导致生物膜在单位时间内接触的基质增加,而进水水质一定使得生物膜对基质的降解速率相对来说比较稳定,最后导致出水CODMn浓度增加,处理效果下降。此外,接触时间的延长更有助于污染物的物化吸附去除。
从表4还能够准确的看出,BAC池空床接触时间的增加幅度影响BAC池对CODMn去除率的提高程度,空床接触时间的增幅大对CODMn去除效果的改善程度较为显著反之收效一般,但接触时间增大到某些特定的程度时,CODMn去除率的提高有限,这主要是由于进水中可生物降解及吸附的物质所占的比例一定。此外,对比接触时间15min和20min的CODMn平均去除率,发现前者稍高于后者,作者觉得根本原因可能在于BAC池运行前的成熟条件不同。进行接触时间20min的试验前,采用的气冲强度较大(14L/m2.S),生物膜脱落明显,又限于当时条件、只经12h即取样化验;而进行其余接触时间的试验之前,采用的气冲强度小于14L/m2.s,生物膜脱落程度较轻,且经48h成熟期后再取样化验。这说明BAC池的反冲洗及其充分成熟对保证其成功运行很重要,在实际生产中需对气水联合反冲洗后的初始处理水量作必要的小幅减小。·空床接触时间与出水含藻量
深度处理作为改善饮用水水质的有效途径,除藻也是其重要任务之一,尤其是对于原水取自富营养化水源的自来水厂。本研究以含藻量作为优选BAC池空床接触时间的另一重要分析指标,臭氧——生物活性炭作为一个整体,因臭氧化条件固定,故不影响对试验结果的分析。
BAC池进出水含藻量的检测结果(表5)表明,在进水含藻量为10万个体数/L左右、BAC池空床接触时间从75min增加到15min时,BAC池出水含藻量从8.5万个体数/L逐渐降低到2.43万个体数/L,对应除藻率从23%逐渐增加到73.5%,但增加程度逐渐降低。试验期间,发现活性炭表面并未完全长有生物膜,因此生物处理和活性炭处理是生物活性炭的两大除藻途径。生物除藻的可能机理有以下几种:生物膜的吸附、附着,生物载体之间的生物絮凝和机械截留,微生物的氧化分解,原、后生动物的捕食等。最近的研究又表明,在短短(0--10nm)范围内,细菌等微生物的疏水性产生的微观疏水引力远远大范德华引力,藻类向炭粒
的迁移和粘附将是影响生物活性炭除藻的一个重要环节。 在一些范围内延长BAC池空床接触时间,将会增加藻类和生物活性炭的接触机会,利于藻类寻求合适的附着点,促使上述各机理作用的发挥,从而加强该系统对藻类的去除效果;而接触时间15min和20min的除污染效果对比(表4和表5)又表明此结论须以BAC池充分成熟为前提。另一方面,过高地延长BAC池接触时间,会降低BAC池的水力负荷,显著增加包括活性炭在内的基建投资,不足为取。结合中试结果,建议生产上用于除藻的空床接触时间不宜高于15min。
在7.5——20min的范围内变化BAC池空床接触时间的试验根据结果得出,BAC池出水的嗅阈值、色度、PH值相对变化不大,也即空床接触时间对嗅阈值、色度、PH值的影响相对微小。一般BAC池出水的臭阈值在2--3甚至更小,色度在5或5以下,BAC池出水的PH值在7.60左右。
综合炭床高度和空床接触时间的试验结果,能够准确的看出空床接触时间是影响BAC池净水效果的决定性因素,这和大多数研究成果一致,但具体数值取决于BAC池进水水体质量情况和出水水质要求。基于目前深圳水源泉水低浊高藻、有机物和氮磷含量较高的水质特征,结合不同空床接触时间的试验结果,若BAC池出水水质以CODMn达到深水集团管道直饮水水质标准(Q/ZLS001--1998)1mg/L的上限标准,BAC池的空床接触时间以12-15min为宜,原水水质差时取相应高值。3 结语
(1)在本试验条件下,生物活性炭滤池的空床接触时间是影响其净水效果的决定性因素,且主要影响有机物和藻类的去除;炭床高度和运行滤速的影响相对较小。
(2)生物活性炭滤池的具体空床接触时间取决于原水水体质量情况和出水水质要求,针对目前深圳的水源条件,若出水水质以CODMn达到深水集团管道直饮水水质标准(Q/ZLS001--1998)1mg/L的上限标准,建议生物活性炭池的适宜炭床高度为2.0m,适宜的空床接触时间为12-15min,原水水质较差时取此范围内的较高值。